油液監(jiān)測(cè)案例不勝枚舉,現(xiàn)就筆者所在公司近年來(lái)在工程機(jī)械液壓系統(tǒng)方面監(jiān)測(cè)的實(shí)踐,擇其典型略舉一二:
1、 采用油液監(jiān)測(cè)服務(wù),節(jié)支增效。
由于油液監(jiān)測(cè)的主要作用是預(yù)警和指示,故對(duì)于節(jié)約維修費(fèi)用、減少停機(jī)損失方面,不容易從微觀(單個(gè)設(shè)備)層面認(rèn)識(shí)其效果,但從宏觀層面則很容易看出其意義:案例一、提高維修水平,創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益。某國(guó)營(yíng)煤礦有挖煤機(jī)、裝載機(jī)、自卸車等各類工程機(jī)械兩百多臺(tái)。在開(kāi)展油液監(jiān)測(cè)前的5年,每年潤(rùn)滑油采購(gòu)和設(shè)備維修的總開(kāi)支不低于880萬(wàn)元,噸煤潤(rùn)滑油和設(shè)備維修開(kāi)支不低于4.83元,且設(shè)備平均計(jì)劃外停機(jī)率不低于2%。
自2002年開(kāi)展油液監(jiān)測(cè)以來(lái),每年僅投入十多萬(wàn)元,至今每年潤(rùn)滑油采購(gòu)和設(shè)備維修的總開(kāi)支不高于800萬(wàn)元,噸煤潤(rùn)滑油和設(shè)備維修開(kāi)支不高于2.97元,每年直接節(jié)省油品采購(gòu)和設(shè)備維修開(kāi)支數(shù)十萬(wàn)至百萬(wàn)元以上,且設(shè)備平均計(jì)劃外停機(jī)率降至1.2%以下,其中設(shè)備液壓系統(tǒng)年故障停機(jī)率由監(jiān)測(cè)前的最低23.87%,下降到監(jiān)測(cè)后的最高13.57%,備品備件采購(gòu)減少30%以上。油液監(jiān)測(cè)有力地促進(jìn)了企業(yè)設(shè)備管理水平的提高,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
案例二、節(jié)約成本,減少停機(jī)損失。某工程公司有19臺(tái)隧道盾構(gòu)設(shè)備,過(guò)去因液壓系統(tǒng)水和粉塵污染嚴(yán)重,每年消耗大量油品并經(jīng)常造成計(jì)劃外停機(jī)。開(kāi)展油液監(jiān)測(cè)后,由于發(fā)現(xiàn)污染征兆后,能及時(shí)采取補(bǔ)救措施,使推進(jìn)每環(huán)液壓油消耗量減少35%,計(jì)劃外停機(jī)率顯著下降。
2、 利用監(jiān)(檢)測(cè)結(jié)果,保證生產(chǎn)安全。案例三、評(píng)估剩余可靠性。某公司的23臺(tái)挖掘機(jī)已屆大修時(shí)間,由于工程任務(wù)緊,考慮完成任務(wù)后再行保養(yǎng)。以往的監(jiān)測(cè)紀(jì)錄顯示這些設(shè)備的油品和磨損狀態(tài)均良好,故診斷人員建議縮短監(jiān)測(cè)取樣周期,設(shè)備可繼續(xù)運(yùn)行。以后的監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn),其它設(shè)備狀況一直良好,僅一臺(tái)設(shè)備液壓系統(tǒng)的污染度偏高,磨損略有上升,對(duì)此設(shè)備建議檢查密封和換油。3個(gè)月后工程結(jié)束,大修結(jié)果顯示,除前述監(jiān)測(cè)顯示磨損上升的設(shè)備液壓泵磨損加劇,其它設(shè)備狀況良好。該公司因提前完成工程受到甲方的好評(píng)和獎(jiǎng)勵(lì)。
3、 故障診斷。
案例四、加(換)油失誤。某公司的一臺(tái)起重機(jī)液壓系統(tǒng)突然發(fā)生柱塞咬死故障。取樣后按常規(guī)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目分析,發(fā)現(xiàn)與之前的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)相比,油中鈉元素和硅元素含量異常高,加測(cè)紅外光譜發(fā)現(xiàn)故障油與新油吸收峰有差異。根據(jù)與現(xiàn)場(chǎng)溝通,推斷為油品受水玻璃污染。后據(jù)了解,是當(dāng)班人員疏忽,夜間將水玻璃誤為液壓油對(duì)設(shè)備進(jìn)行補(bǔ)油所致。
案例五、查根溯源。操作人員發(fā)現(xiàn)某大型自行設(shè)備液壓油在短時(shí)間內(nèi)變黑。常規(guī)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目分析除污染度高外,未發(fā)現(xiàn)其它異常,可以排除變質(zhì)和磨損或外界污染造成油品發(fā)黑。加測(cè)濾膜分析發(fā)現(xiàn)油中有大量微米級(jí)至亞微米級(jí)碳粒狀物質(zhì),故推斷為系統(tǒng)進(jìn)氣,導(dǎo)致油品在系統(tǒng)中“微燃燒”所致。經(jīng)檢查密封系統(tǒng),更換失效密封件和換油后,故障狀況消失。
案例六、油品查假。2006年9月,某公司為節(jié)約成本購(gòu)入一批散裝抗磨液壓油,換油后液壓泵頻繁失效。分析顯示該新油多項(xiàng)理化指標(biāo)及污染度均符合要求,但元素分析顯示該油缺少一般有灰液壓油常見(jiàn)的添加劑元素鋅和磷(因該油價(jià)格低,基本可以排除是無(wú)灰油),紅外光譜顯示該油中含大量植物油成分,故判斷該油是以植物油冒充的假油。該公司換用正
規(guī)廠家出品的礦物油后,故障情況消失。(2006年由于眾所周知的基礎(chǔ)油荒現(xiàn)象,許多中小潤(rùn)滑油廠使用過(guò)植物油假冒的基礎(chǔ)油,筆者公司在此期間曾鑒定出不下百例此種情況,品種遍及內(nèi)燃機(jī)油、齒輪油和液壓油等--筆者注)
4、 檢驗(yàn)維修效果。
案例七、維修缺陷一。某設(shè)備大修后,監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示油品酸值高,但診斷意見(jiàn)未引起足夠重視。約數(shù)日后,液壓油顏色很快變深,且有異味,泵和閥多處故障。經(jīng)檢測(cè)發(fā)現(xiàn)油品酸值除過(guò)高外,元素分析在用油鐵含量高,但PQ指數(shù)不高,故推斷設(shè)備發(fā)生腐蝕磨損(事后證明與拆機(jī)結(jié)果一致),紅外光譜分析顯示新油與在用油多處吸收峰有差別,油品受其它有機(jī)物污染。后據(jù)了解該設(shè)備清洗時(shí)使用了有機(jī)酸性清洗劑,且該清洗劑的紅外光譜圖與故障油的污染部分能夠匹配,故障原因是清洗劑殘留造成的。
案例八、維修缺陷二。某設(shè)備大修后未及時(shí)取樣送檢,數(shù)周后發(fā)現(xiàn)油變稀,液壓泵磨損失效。經(jīng)檢驗(yàn)該油粘度過(guò)低,閃點(diǎn)僅69℃。與現(xiàn)場(chǎng)溝通,原來(lái)大修時(shí)曾使用煤油沖洗系統(tǒng),故障原因是煤油未清理干凈,導(dǎo)致油品受污粘度下降所致。
5、 失誤--忽略監(jiān)測(cè)警示和監(jiān)測(cè)失敗的案例。
案例九、忽略監(jiān)測(cè)警示造成損失。某盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)液壓推進(jìn)系統(tǒng)的連續(xù)兩次監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示污染度高、磨損異常,建議檢修設(shè)備并換油。由于施工方急于趕工期,讓該設(shè)備繼續(xù)作業(yè),結(jié)果推進(jìn)到計(jì)劃進(jìn)度的1/3處時(shí)設(shè)備發(fā)生故障停機(jī),由于該設(shè)備又大又重,且處于不前不后的位置和狀態(tài),為將該設(shè)備“弄出”隧道,施工方花費(fèi)了大量時(shí)間、人力和金錢,包括維修費(fèi)在內(nèi)的直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)70萬(wàn)元,并造成誤工1周。
案例十、取樣不規(guī)范,溝通不及時(shí)造成監(jiān)測(cè)失敗。某打樁船液壓系統(tǒng),為貪圖方便,操作人員習(xí)慣于停機(jī)后數(shù)小時(shí),從油箱頂部的快速接頭處放油取樣。由于取樣時(shí)間和部位不當(dāng),影響了樣品代表性,監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)一直顯示油品狀態(tài)仍良好,水分雖有所增加但還在允許范圍內(nèi)。直到換向閥因銹蝕咬死,重新取樣才發(fā)現(xiàn)油中的水分和鐵含量過(guò)高。后據(jù)操作人員反映,上次監(jiān)測(cè)時(shí)就已發(fā)現(xiàn)油溫升高,但未告知實(shí)驗(yàn)室。監(jiān)測(cè)人員據(jù)上述情況建議檢察液壓泵,發(fā)現(xiàn)泵體也有顯著磨損。
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